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构筑综合防尘体系新通道
新闻作者:通讯员 谷小虎 乔磊  发布时间:2017年08月29日  查看次数:  放大 缩小 默认
     本报讯 (通讯员 谷小虎 乔磊) 同煤集团塔山煤矿通过从打孔、封孔、水幕降尘、煤体注水等各环节进行创新,形成了以钻孔循环水装置、胶囊封孔、自制PPR水幕和煤层注水工艺为主的矿井综合防尘体系工艺,大大提高了矿井降尘效果,为员工构筑了健康、绿色通道。
    针对综采放顶煤工作面开采强度大、粉尘浓度高、治理难度大的实际,塔山煤矿通过组织专业技术人员自行设计、自行研究、自行制造的形式,不断对矿井综合防尘体系进行创新。其中,在煤层注水工艺方面的改进上,将注水钻孔仰角由1.5°调整为4°,钻孔离地高度由1米调整为1.4米,钻孔间距调整为20米,使钻孔可达煤层顶部,钻孔注水可通透整个煤层,且煤体含水均匀分布,降尘率达到60.9%。在煤层注水施工过程中,为节约用水、提高环循水的利用率,该矿又自制了钻孔循环水装置,该装置通过孔口附近橡胶封孔段的配合,孔外增加收集排水的容器,并导入煤泥分离装置,达到了水的循环利用,每小时节约用水2吨,全年可节约费用36万元。注水孔的封孔是煤层注水成败的关键,该矿通过采用胶囊式封孔器,达到了封孔速度快、效果好、封堵时间长的效果,有效解决了注水过程中的漏水现象。同时,该矿还自制了PPR水幕,不仅用水少、雾化效果好,且投资少、安装简单、服务年限久,能够很好的覆盖全矿井。目前,该矿共自制了75道PPR水幕,降尘率达到了30%。
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