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撑起矿工头上安全天 ——晋煤集团晋圣亿欣煤业“110工法”技术攻关记
新闻作者:通讯员 吴军社 张妮芝  发布时间:2020年06月30日  查看次数:  放大 缩小 默认
  在晋煤集团发展史上,每天都上演着动人的故事。其中,“110工法”技术攻关就经历了艰难困苦的历程。
  
受 命
  近年来,随着矿井逐步向深部、边缘地带以及地质条件复杂的区域延伸,资源浪费严重、采掘衔接紧张、安全管理难度与日俱增。在煤炭行业竞争日趋激烈的大背景下,如何提高资源回收率,减少资源浪费,实现降本增效,延长矿井寿命已经成为资源整合矿井当前面临的重大课题。
  早在2017年9月,晋煤集团就审时度势、破题立新,成立无煤柱开采技术课题组,多次与中科院专家团队接洽,结合本部各矿井生产条件,先后召开6次专项会议,反复论证技术方案,确定“110工法”项目主攻方向,专项解决调研提出的33个问题,修改完善具体细节,并根据晋圣公司亿欣煤业条件简单、顶板好、瓦斯低等优越条件,最终确定在该矿1306工作面试验“110工法”。
  
意 外
  拉得住、切得开、下得来、护得住是“110工法”的成败标准。这是一场硬仗,也是一场攻坚战。怎样顶板压力,在采空区侧定向切顶,切断部分顶板岩体的压力传递,进而再利用矿山压力和岩体碎胀特性,实现自动成巷和无煤柱开采。亿欣煤业综采一队接受任务后,充分发挥特别能战斗的精神,集全队之智,进行了一场前所未有的创新革命。
  然而,当工作面推进至31m时,情况发生意外,顶板全部垮落,直接顶初次来压步距为31m,960根工字钢有20根被推倒,棚腿全部移位。最关键的是顶板、底板的移近量无法控制,留巷100m~150m由2.5m下沉到了2m。一百余米的工作面成了“凹”字型。同时出现的问题还有刮板输送机前后串位、恒阻锚索切断等等,这一切对于综采一队来说这都是一项全新的课题和挑战。
  
攻 关
  困难面前,亿欣煤业一方面紧紧依靠集团公司、晋圣公司和行业专家的支持帮助,一方面针对现场实际进行自主创新,经过大家各抒己见,积极献计,最终通过“土洋结合”的办法,摸索出涉及到顶板管理、支架控制、风量测定等一系列实用措施,为“110工法”的试验构筑起平安通道。
  首先加大支护力度:在留巷段用4根单体柱加π型梁为“一梁四柱”;从白马寺矸山注浆灭火受启发,对碎矸石实行注浆凝固,再紧靠U型钢挡矸棚每5m施工一个木垛为一柱;将顶板孔深延长至10m,支腿深度达到300mm,同时采用戗柱手段把支腿固定住,防止老塘顶板大面积垮落推倒支架;以U型钢挡矸棚架设与1#支架前柱对齐;利用15m长的恒阻锚索加固顶板。与此同时,在工作面设定了21个测点,每天派专人测定顶、底板的移近量。
  初采初放结束后,为防止工作面回1#、2#支架时将恒阻锚索、离层监测仪损坏,该煤业大胆实践,果断将1#、2#液压支架甩掉。将刮板输送机机头前移,在破碎机处加工油缸拖拉刮板输送机到机头,此举在全国煤炭行业尚属首例。
  至此,最为关键的“110工法”主要技术攻关落下尘埃,达到了“拉得住、切得开、下得来、护得住”的实战要求,为集团公司大面积推广采煤新工艺闯出了成功经验。
  
后 盾
  在亿欣煤业试验“110工法”过程中,集团公司领导亲临现场指导,多次深入井下现场、靠前指挥,对生产组织、安全管理、技术改造等诸多环节进行调研督促,并给予了强大的政策、人才、技术的支持;相关业务处室以政治担当落实“一线工作法”,现场盯守不断线、跟踪服务不停歇,协同专业院校,“同口径”对标实施,在关键技术和主要问题上组织攻关实现了重大突破;晋圣公司各级技术、施工人员,坚持问题导向,每周召开一次项目推进会,直面困难问题,研究商讨对策,群策群力,集思广益,先后跟进完善聚能管预裂爆破、矿压监测、顶板支护等一系列技术难题,研制“U型棚升降装置”,大幅提高试验效率,为项目落地争取宝贵的时间和经验。
  晋圣公司亿欣煤业综采一队从接受命令到胜利完工,在140天时间里,他们攻克了7道技术难关,80个人完成了近120个人的工作量,节约价值千余万元,圆满完成了集团公司跨越发展的革命性课题,对集团公司“二次转型”迈向更高质量、更高效率具有重大的历史意义。 
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