自潞安化工集团如火如荼的全面推行“算账文化”以来,漳村矿有这么一位“人人都是经营者、个个都是效益源”的生动代表,他坚持向技术革新要效益的思路,凭借着自己刻苦钻研成为漳村矿以技术革新构建“算账文化”的先行者;他凭借自己的“头脑风暴”为企业节约数万元的成本投入,他就是漳村矿开拓二队机电副队长段艳军。 移动变压器的是煤矿常见常用的电气设备,为机电设备提供着源源不断的电源动力。移动变压器中的PLC A/D模块则被誉为移动变压器的大脑和“中枢神经”,决定着移动变压器能否正常启动和稳定运行。受市场保护和技术壁垒所限,市场上目前的PLC A/D产品均为模块化,一旦损坏只能采取整体更换的办法,才能确保移变器正常使用,而区区一个小小模块,市场价格却高达16600余元。 一边是安全生产中的迫切需要,一边是亟待降低成本投入的现实需求,如何让损坏的PLC A/D “复活”是段艳军的技术突破口。看在眼里急在心头,虽然学历不高却生性爱较真的他下定决心要与PLC A/D较量一番。技校一毕业就参加工作的段艳军,对移变器并不陌生,而当重新对他进行审视和破解时,发现这并非是一件容易的事。PLC A/D做为一个集成模块,由200~300个晶体管组成,通常情况往往是由两、三个二极管的损坏,从而导致整个模块瘫痪和损坏。迫在眉睫的是如何从200~300余个晶体管,400~500个触点中,查找出被损坏的几个二极管、三极管,是横亘在段艳军面前的第一个“拦路虎”。自古华山一条路。损坏元件的查找,除去依靠手中的万能表和细心、耐心外别无选择。正是凭借着“自古英雄多寂寞”劲头的段艳军和超乎寻常的耐心,经常埋头一干就是通宵达旦。 如果说坏件的查找是个“体力活”,那么程序的编写就是个“脑力活”。众所周知,PLC A/D模块的修复是前提,在修复过程中因断电将会导致模块部分数据丢失,从而影响正常启动。为了确保PLC A/D修复后的正常工作,需重新修改数据参数,再次输入模块。而参数修改要求必须具备计算机通信专业知识能力,特别是其基于PLC的梯形语言,往往一条程序涉及到600~700余条指令,一个错误就将导致满盘皆输,这对于一名仅拥有技校毕业学历的段艳军而言其难度可想而知。“那段时间确实是苦并快乐着,我经常会为了一个正确指令而兴奋的夜不能寐……”在采访过程中,段艳军毫不掩饰自己对这个业余爱好的兴奋和难以割舍的情怀。 从未接触过梯形语言的他,坚持每天在下班之余将所有精力全部用于学习,从书本中学习梯形语言编程,借助互联网学习梯形语言PLC编程。每当面对程序中的专业术语和专业指令时。他一筹莫展但从未轻言放弃,借助网络和专业技术论坛,向大咖学习请教。在短短的3年时间内,他完成了从一个梯形语言的“门外汉”到熟练掌握的“行家里手”的华丽转身。与此同时,深谙当前的煤矿安全生产自动化、数字化、智能化、远程化控制发展趋势的他,深刻意识到电工不再是从前的简单接线、换开关般的简单操作,需要的是更加专业的知识方能腾跃在科技化发展的风口浪尖,他一直在努力。 “在集团全面构建‘算账文化’的今天,段艳军就是漳村矿用革新实现降本增效的先行者。”机电科科长崔小康这样评价他,“他用知识延长着机电设备的寿命,他是我们漳村矿‘人人都是效益源’的生动体现”。由他亲手修复的480二部皮带PLC模块仍在高效无故障运行,在刚刚完成采访后,他又奔赴在新风井空压机电控装置试安装的路上,一块厂家报价2万元的显示屏,段艳军仅花费17.8元,就完成了对显示屏的修复。 成功绝非源于偶然。翻开段艳军的朋友圈:2018年4月17日,实践1毫米贴片电阻替换焊接Binggo;2020年1月27日,自动化控制系统一分钟5转和5000转的区别;“新玩具”学习三菱伺服工控系统及PLC程序;2020年9月22日,100ARM微控制器—MCU焊接试验,成功了!与其说挑战技术,不如说在挑战自己。留下此刻,或许多年以后看起来无悔此生…… |