浮选药剂添加由阀门控制、手工操作到一键“定量”、长距离遥控;重介系统密度检测从人工测量到仪器“当家”,在潞安化工集团常村煤矿洗煤厂,生产工艺自动化程度越来越高,从而提高了精煤回收率,带来了“真金白银”。 重介系统精煤回收率高、分选精度高、产品质量稳定,在常村煤矿洗煤厂的生产组织中,重介工艺生产精煤占比超过90%以上,但在生产环节中,还存在薄弱点、出血点、提升点。该厂坚持“以市场为导向、以效益为中心”的发展理念,围绕“实现利润最大化”这一核心目标,深入开展技术创新,优化工序流程,提高精煤回收率,取得生产效益“最优解”。 “在加药泵站系统,我们根据原煤入洗量,实时调整药剂参数设置,通过这几个按键就可以控制楼上的药剂添加泵装置,保证浮选药剂精准注入。”在浮选车间,车间主任李天兵演示着浮选药剂添加流程。浮选效果的好坏很大程度上取决于药剂添加的是否精准、均匀。以前,药剂添加方式为重力自流式,就是简单地通过阀门来控制药量。受不断变化的生产环境影响,常常出现加药不均匀、配比不精确等情况。此外,员工还得在浮选药剂添加处和生产现场来回跑,一会儿拿量杯测量药剂,一会去现场看效果,在楼梯逼仄、过道狭窄的车间,一个班少说也得跑20多趟,工作量大还有安全隐患。但现在,随着药剂添加泵的安装、运行,这一切都得以解决。通过加药泵站系统控制浮选药剂添加,加药更均匀、定量更精准,浮选尾矿指标更稳定,向智能化浮选目标迈出了关键一步。浮选药剂添加泵运行以来,该厂煤泥灰分提高了3~5个百分点,精煤回收率和精煤产品质量有了明显提升。 煤炭洗选加工智能化是自动化仪器“上岗”,逐渐解放劳动力的过程。重介操作工是煤炭洗选生产过程中的关键岗位,其主要职能就是调节重介密度。 原来重介密度检测是采用人工手动测量,即在生产过程中,由工作人员间断性检测重介密度,把悬浮液盛放到一个浓度壶中,放到电子秤上称重,再用质量除以体积,得到密度数据。这种较为原始的人工检测方法误差大,数据不够精准,且存在一定的延时,影响重介分选精度。该矿洗煤厂对重介密度控制系统进行了创新,在改造合介管路的基础上,增设、安装了压差式密度计,实现了重介密度检测自动化操作,同时,数据能及时传输到调度台,保证实时在线监测调整。“在保证精煤产品质量的前提下,重介操作工根据入洗原煤灰分、入洗量、精煤灰分等指标,结合介质系统的密度、磁性物含量实时调节分选密度,有自动化技术的支持,极大提高了密度控制系统检测的精准性。”洗煤厂厂长王文兵介绍。 围绕构建精益运营体系的总目标,洗煤厂在通过技术创新扩容创效空间的同时,还建立了关键岗位人员激励机制,将当班计件得分与精煤产品质量、精煤回收率、浮选精煤抽出率等指标挂钩,以点带面,营造正向激励氛围。1~8月份,该厂的精煤回收率与去年同期相比,提高5.17%,增加收益3091万元,在成本最优、效益最佳、价值最大的发展路径上,创出了具有推广价值的好经验,实现了产品煤品质和效益的双提升。 |