本刊讯(通讯员徐卯聪李丽华)“洗水浓度基本为零点几,接近于清水洗煤了。” “粗颗粒物料都被截到了铁路南边,水系统里的煤泥自然就少了,压滤机处理起来也顺畅了许多。” 近日,华阳集团二矿选煤厂集中泵房内,洗水队队长穆志刚和青工韩乐检查设备运行情况时,欣喜地看到,洗水系统经过优化后,循环水低浓度稳定运行,不仅减小了水系统处理压力,还增加了末煤产量。 二矿选煤厂洗水系统集中泵房来料为601和701两个浓缩机的底流煤泥水,以及跳汰系统捞坑排水和地沟水。当跳汰、重介系统由于筛板缝隙较大“跑粗”时,粗颗粒物料就会进入煤泥水系统,导致集中泵房向二次浓缩机排料时堵塞管路。此外,由于这部分管路横跨石太铁路正线,一旦堵塞无法在铁路正线上方开口疏通,将直接造成管路设备报废。 针对这一问题,选煤厂组织青年技术人员优化洗水系统,专题研究煤流走向,经过理论论证和实地勘查,进行技术改造——在铁路南侧增加一台高频筛,将原本直接流向压滤车间的煤泥水从集中泵房501泵的出料管转接到旋流器,通过高频筛进行粗颗粒物料的拦截,将大于0.5毫米的粗颗粒物料留在铁路南侧,使粗颗粒物料通过604皮带进入末煤产品。改造后,每天可增加末煤100吨以上,每年增收超1000万元。同时,物料粒度组成可满足压滤机的工况要求,为压滤机高效运转创造有利条件。 |