本刊讯(通讯员康建国)近日,晋能控股煤业集团四老沟矿技术人员自行设计编写的副立井提升机1000车操车PLC程序经多次检测后投入使用,实现了1000车安全稳定自动化操控,取得了良好的效益。 由于系统运行原因,该矿1000车下井口的PLC程序数据发生丢失,无法正常操车,直接关系到摇台安全升降和下罐笼安全门的开闭,严重影响了矿井生产物料的运输。经过对PLC系统程序的检查,发现原来操车运行的PLC系统程序,分为上、下井口两部分,并且互相独立,运行模式为自动、手动、检测3种,简单地将上井口的程序植入下井口系统后,只有在检修状态下才能使用,其他模式都不能使用,并且操作台大部分LED指示灯都不亮,无法准确判断运行状态。同时由于生产厂家已经淘汰此套设备,发来的下井口程序也不兼容,安装后不能正常使用,且因为疫情的原因,无法清专人现场修复。 为了解决这一问题,尽快恢复设备正常运行,“管霞工作室”王兴华等技术人员接到任务后,决定自行编写下井口PLC系统程序。通过对比上、下井口系统运行的图纸,技术人员发现该套操车系统采用三菱PLC控制,上、下井口采用的PLC程序不相同,其中上井口型号为FX2n-128MT,下井口的型号为FX2n-80MT,某些输入和输出点对应的功能也不相同,所以上、下井口的程序不能相互替代兼容,并且上井口的操作台LED显示采用的是继电器控制;而下井口的操作台LED显示采用的是时钟数据控制。找到问题症后,结合上下井口操车系统所控制的外部设备完全相同的实际,王兴华等几名技人员不休不眠,经过反复分析、推敲、论证,破解核心控制,仅用两天时间就编写出了1000车下井口操车PLC系统程序。将编写的程序装入PLC系统进行现场调试,实现了一次试操车成功,手动模式、检修模式、自动模式各项功能全部恢复运行、仪表各个LED指示全部显示正常。自行编写的程序增加了容错和数据保护功能,几名年轻技术人员用辛勤和智慧突破了技术“瓶颈”。该程序投入运行以来,没有发生过一次错误,有效保证了1000车的正常提升,同时还为四老沟矿节约现场维修服务费用和其他费用近80万元。 |