本刊讯(通讯员蔡文娟刘涛)近日从华阳集团高产高效工作专班获悉,二矿81104厚煤层综放工作面自6月中旬投产以来,首次试用顺槽1.4米胶带输送机,综采三队日进割煤刀数达8刀、产量达1万吨,三季度综合单产均在32万吨/个/月,为集团公司同类型工作面5年来较好成绩,并率先实现综放工作面单产奋斗指标。 党的二十大报告中提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。高产高效则是推进煤炭产业高质量发展的有力支撑。作为集团骨干矿井,今年以来,二矿锁定高产、高效、稳产的目标,加强对标对表学习、不断深挖内潜、积极破解难题,在科学布局、提升装备配套水平、优化现场关键工序、改造矿井主运系统、强化生产组织等方面多点发力。 坚持大超前理念,优化巷道布局,最大限度挖掘生产潜能。在现有地质条件下,二矿找差距、究根源,积极对标成庄矿,学习先进管理经验和技术,科学谋划、超前谋划,在81104工作面开采之初,就决定按照高产高效工作面要求进行巷道布局、生产组织,为后续改进生产系统奠定了基础。 提升主运输系统能力,实现采放高效作业,解放生产力。对标成庄矿先进经验,现场实际调研,通过设备选型配套,集团决定在二矿综采厚煤层顺槽使用大运量胶带输送机。二矿副矿长时付军表示:“我们把三部1.2米带式输送机更换为1.4米大运量胶带式输送机,提高了前、后溜拉运能力,输送能力由原来1500吨/时提升至2000吨/时,同时使采煤机割煤与支架放顶煤互不影响,实现了真正意义上的采放平行高效作业。在减少一个采煤队的基础上,放顶煤工作面自建矿以来首次达到8刀煤,最高单日产量突破1.2万吨。下一步,我们将根据生产衔接,在2~3年内把其他1.2米带式输送机逐步更换为1.4米大运量胶带式输送机。” 优化生产工艺,延长连续作业时间,打造高产高效矿井。二矿将技术工艺革新作为破解制约安全高效生产难题的重要举措,深挖技术创新、工艺优化潜能,针对普便存在的皮带跑偏、撒煤现象,在顺槽皮带输送机运用硫化技术,既提升了运输能力,又节约了检修维护时间。据承担81104工作面开采任务的综采三队队长赵计旺介绍,回采至今未发生因皮带断裂造成的停产事故,延长了皮带的连续作业时间,提高了工作效率。同时,积极优化放煤工艺,坚持两个主副放煤工艺,减少两端头三角区丢煤量。推广使用端头绞盘和柔性网,简化了吊网工序,加快了机组过端头速度,提升了开机率。 |