本刊讯5月31日,山西潞安集团煤基精细化学品公司生产厂区,变压吸附提氢装置尾气回收现场,一部分尾气被输至燃料气管网用以提产,另一部分尾气被输往山西潞安焦化公司用以增效。化工尾气被“吃干榨尽”变成效益增长点。 近年来,山西潞安煤基精细化学品公司以精益思想指导下的“算账”文化为统领,坚持绿色低碳发展,着力强化尾气回收治理,在有效减少污染排放的同时,实现环保和经济效益的双赢。 “公司以山西潞安焦化公司的焦炉气为原料,采用潞安具有自主知识产权的钴基F-T合成技术,生产硬蜡、软蜡、重油、轻油等高端化学品以及合成氨。同在一个工业园区,公司按照整体发展通盘考虑,决定从尾气回收入手,提高焦炉气利用率,达到降本创效的目标。”该公司生产技术中心主任苏静杰介绍。 苏静杰带领尾气回收技术团队,结合生产实际对标挖潜。“我们对公司的历史数据、工艺指标进行梳理,跟兄弟企业以及标杆企业进行对标,最终确立了行动方案:将合成油车间的尾气循环气压缩机重新利用起来,对变压吸附提氢装置尾气进行提压操作,提压之后一部分尾气作为燃料送至公司燃料气管网,替换焦炉气煤气用于生产,另一部分尾气作为返炉气输往山西潞安焦化公司,作为燃料气使用。” 思路明了,技术人员立即行动起来,首先对原合成油单元装置进行减压,控制返炉的压力和流量,并调节尾气循环机出口压力,新增放空装置实现返炉气管网压力超压安全泄放,通过自动调节燃料气管网压力,保证燃料管网压力稳定。“技改期间,我们的技改人员精心巡检、加强监控、严格操作,根据来气量大小随时调节管道压力,最终平稳完成。”苏静杰说。 不仅回收尾气为该公司带来了可观的经济效益,技改过程也是降本创效的范例。“此次尾气的回收复用将闲置旧管线进行再利用,通过对合成油至合成氨费托合成单元尾气处理装置进行技改,与返炉气管线连接,实现提氢尾气返回焦化公司140焦化厂作返炉气使用,替换出焦炉气送至我公司,提高焦炉气气量,增加液氨产量。”苏静杰介绍。 如此一来,变压吸附提氢装置产出的尾气彻底被“吃干榨尽”。据统计,尾气复用节约焦炉煤气,平均每小时可提高液氨产量约0.5吨。截至目前,装置运行安稳高效,3月中旬投用以来,液氨累计增产516吨,处理回收火炬气340多万标准立方米。 |