科学导报讯 通讯员李学志 63042巷钻场内,现场的施工人员十分忙碌。 机长使用φ153/165钻头开孔至18米,退出钻杆,辅助工换上φ200钻头扩孔至孔底,最后使用φ250钻头再次扩孔至孔底,整个开孔结束后,依次下入6根3米长的φ180PE管,其中第1、3、6根分别带有囊袋,内装有普通水泥。 首先将3个囊袋撑实钻孔,随后使用注浆管进行不低于1.5Mpa的注浆,最后使用注浆管注纳米扩散膨胀剂。 这一系列的操作流程,是晋能控股装备制造集团寺河矿为提高瓦斯抽采效果,有效解决钻孔抽采浓度低、衰减快、抽采效果差的问题,推行的“带压封孔”施工工艺。 寺河矿之前的封孔工艺,多为孔底、孔口两次封孔加一次注浆的“两堵一注”封孔方式。由于PVC管内壁承压有限,封孔过程中,不能进行带压封孔,导致多数钻孔封孔后气密性差,钻孔浓度衰减较快。 为此,该矿将封孔工艺升级为孔底、孔口、孔中间段3次封孔,并进行2次注浆的“三堵两注”封孔方式,并将钻孔里使用的注浆材料升级为新型纳米扩散膨胀剂。当钻孔出现浓度下降异常时,该工艺具备二次补浆堵漏的优势,能够保障钻孔气密性,有效解决钻孔抽采浓度低、衰减快、抽采效果差的问题,进一步提升钻孔的抽采效果。 “带压封孔”的钻孔,经过一段时间的瓦斯抽采后,施工人员仅对钻孔进行“二次补浆”,便实现了钻孔“高浓度、久抽放”的目标,进一步提高矿井在抽钻孔的瓦斯利用率。
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