图为员工在“晋控装备盾一号”上进行支护作业 12月1日,从赵庄煤业井下工作面传来好消息,“晋控装备盾一号”始发首月进尺突破308米,刷新晋能控股装备制造集团岩巷大巷单巷月掘进进尺最高纪录,为矿井提升单进水平、采掘接续平稳有序提供有力保障。 “晋控装备盾一号”是全省首台直径6.53米矿用盾构机,也是晋能控股装备制造集团首台矿用敞开式TBM,施工于公司西翼北辅运巷。该设备的投用,是公司破解岩巷提效难题的重大尝试,也是新质生产力助推矿井高质量发展的具体体现。 “一个月干出一个季度的活儿!”该公司生产技术部相关负责人自豪地说,“在同样的地质条件施工,原有掘进机平均日进尺仅为3.3米,而‘晋控装备盾一号’始发以后,日进尺稳步提升,最高突破15米,这在以前是不敢想的事。” 为确保“晋控装备盾一号”高效掘进,迅速跨越新设备、新队伍、新技术、新工艺应用的磨合阶段,集团公司各级领导、各相关业务处室多次深入现场调研指导,公司成立以董事长、党委书记为组长的TBM掘进提效工作领导组,明确各业务部室、职能部门职责,强化各专业之间的协同配合,并建立专人负责、专班推进、专项督查的工作机制,对TBM实行全过程管控,举全矿之力为“晋控装备盾一号”提供坚实保障。 结合地质条件和设备运行状况,公司将TBM掘进协调会从每周一次改为每天一次,就设备运行情况、现场地质条件变化情况以及运行过程中发现的问题进行专项研讨;坚持清单化管理、项目化推进,制定重点事项落实情况统计表,对协调会各项重点工作任务、落实人员、完成时间、完成情况做到日整理、周总结,并通过“定期更新汇总+不定期现场办公”相结合的方式,确保各类问题及时解决。 “我们在每天进行专项研讨的基础上,每日梳理汇总设备试运行进展,详细记录掘进工序、时间、遇到的问题及解决方案,并组织厂家、施工队组以及相关单位人员进行研讨分析,通过每周一汇总、每月一总结,有效克服掌面岩性变化、TBM顶板塌顶,造成支护作业时间较长等问题,为提升掘进效率奠定基础。”该公司副总工程师祁雨鹏介绍。 在强化现场监管的基础上,公司以提升支护效率为重点,进一步优化“分区支护”工艺,将现场划分为3个支护区域,各区负责,提升各钻机使用效率,实现掘支一体,并通过为每名钻机司机配备支护工器具,每个支护区域配备张拉泵、扭矩倍增器,支护效率较始发初期提升50%。 此外,公司从相关业务部门抽选12名经验丰富的人员组成专班,采取“三八制”不间断现场跟班,对各类疑难问题及时制定措施,优化、提升掘进工艺;首次试验无线瓦斯探头,避免传统瓦斯探头定期延伸数据线,提升工作效率;针对盾体距离主控室距离较远这一情况,为现场配备十余部防爆对讲机、安装传话器,便于现场沟通协调;坚持正负激励相结合,制定《TBM掘进提效考核办法》,将TBM掘进提效工作分为基础磨合、效率提升、高效稳定三个阶段,详细列出各阶段时间期限、任务要求、进尺目标以及奖励标准,全力保障“晋控装备盾一号”安全高效运行,努力打造集团公司TBM高效掘进标杆示范工程。
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